根据这一现象,可以得出X轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据SIEMENS6RA26**系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动X轴时驱动器的速度给定输入端57与69端子间有模拟量输入,测量驱动器检测端B1,速度模拟量电压正确,但速度比例调节器N4(LM301)的6脚输出始终为0V。对照原理图逐一检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、R21,偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及LM301的输入保护二极管V1、V2,给定滤波环节R1、C1、R20、V14,速度反馈滤波环节的R27、R28、R8、R3、C5、R4等外部元器件,确认全部元器件均无故障。因此,确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的;更换LM301后,机床恢复正常工作,故障排除。智能化、网络化的维修服务是未来伺服驱动器维修行业的发展趋势。连云港博士力士乐伺服驱动器维修服务中心
为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的比较大允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。根据SIEMENS6RA26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,然后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的:更换后,机床恢复正常。无锡博士力士乐伺服驱动器维修案例随着技术的不断进步,伺服驱动器的维修方法和工具也在不断更新,维修人员需要持续学习。
接地故障是伺服驱动器维修中一个潜在但不容忽视的问题。良好的接地对于保证伺服驱动器的正常运行和减少电磁干扰至关重要。接地不良可能会导致系统内部的干扰水平明显增加,从而影响信号的传输质量和电路工作的稳定性。造成接地故障的原因可能是接地线路的连接松动或腐蚀,导致接地电阻增大;也可能是接地系统设计不合理,无法有效地将干扰电流引入大地。在维修过程中,维修人员需要使用专门的接地电阻测试仪,仔细检查接地线路的连接情况,确保其牢固可靠,无任何锈蚀或松动现象。同时,评估接地系统的合理性,如有必要,采取改进措施,如增加接地极数量、改善接地网布局等,以降低接地电阻,提高接地效果,从而为伺服驱动器创造一个稳定、低干扰的工作环境。
(1)在61lA驱动器侧,将Y轴伺服电动机的测速反馈电缆与Z轴伺服电动机的测速反馈电缆互换。(2)在61lA驱动器侧,将Y轴伺服电动机的电枢电缆与Z轴伺服电动机的电枢电缆互换。(3)在CNC侧,将Y轴伺服电动机的位置反馈/给定电缆与Z轴伺服电动机的位置反馈/给定电缆互换。经过以上处理,事实上已经完成了Y轴与Z轴驱动器、CNC位置控制回路的相互交换。重新起动机床,发现伺服驱动器Y上的报警灯不亮,而西门子伺服控制器维修伺服驱动器Z上的报警灯亮,由此可以判断,故障的原因不在驱动器、CNC位置控制回路,可能与Y轴伺服电动机及机械传动系统有关。西门子伺服控制器维修根据以上判断,考虑到该机床的规格较大,为了维修方便,首先检查了Y轴伺服电动机。在打开电动机防护罩后检查,发现Y轴伺服电动机的位置反馈插头明显松动;重新将插头扭紧,并再次开机,故障现象消失。进一步恢复伺服驱动器的全部接线,回到正常连接状态,重新起动机床,报警消失,机床恢复正常运转。及时更新伺服驱动器的维修手册和技术资料,有助于维修人员更好地应对各种故障。
伺服驱动器维修工作的质量水平和效率高低,不仅取决于维修人员自身所具备的专业技术能力和丰富经验,同时也与维修所使用的设备和工具的先进程度息息相关。一个现代化、专业化的维修车间应当配备一系列高精度、高性能的测试仪器,例如能够精确测量微小电压和电流变化的精密示波器、具备快速准确测量电阻电容等参数的智能万用表、能够深入分析数字逻辑信号的先进逻辑分析仪等等。此外,还应当拥有先进的焊接设备,以确保在更换电子元件时能够实现高质量、高可靠性的焊接连接;同时,配备专业的编程工具,以便对驱动器的软件进行高效的编程和调试。除此之外,建立一套完善、科学的维修管理系统也是至关重要的,通过对维修过程的每一个环节进行详细的记录和实时的跟踪,可以及时总结在维修过程中所积累的经验教训,从而不断优化维修流程,提高整体的维修水平和效率。软件层面的故障,如程序错误,可通过编程工具进行修正和优化。连云港博士力士乐伺服驱动器维修服务中心
电机故障处理时,维修团队会进行轴承更换、绕组重绕等细致作业。连云港博士力士乐伺服驱动器维修服务中心
例如,在输出电压和电流稳定性测试中,会监测驱动器在满载、轻载和突变负载等情况下的输出电压和电流变化,确保其在规定的范围内波动,以保证为电机提供稳定可靠的电源。在速度和位置控制精度检测中,会通过高精度的编码器反馈信号,对比驱动器设定的目标值和实际的输出值,评估其控制误差是否满足设计要求。在动态响应特性评估中,会施加快速变化的负载和指令信号,观察驱动器的响应速度和超调量,判断其是否能够快速准确地跟踪变化,满足系统的动态性能要求。通过性能测试,可以发现潜在的问题和不足之处,及时进行调整和优化,确保维修后的伺服驱动器能够以出色的状态投入使用。连云港博士力士乐伺服驱动器维修服务中心
CNC故障引起跟随误差超差报警维修:故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,当利用手轮少量移动Z轴,测量Z轴直流驱动器的速度给定电压始终为0,因此可以初步判定故障在数控装置或数控与驱动器的连接电缆上。检查数控装置与驱动器的电缆连接正常,确认故障引起的原因在数控装置。打开数控装置检查,发现Z轴的速度给定输出D/A转换器的数字输入正确,但无模拟量输出,从而确认故障是由于D/A转换器不良引起的。更换Z轴的速度给定输出的12位D/A转换器...